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m7120平面磨床毕业设计

发布时间: 2021-03-19 09:47:35

⑴ M7120平面磨床电气控制系统设计

用CAD绘制一份电气接线图,以及相关元器件明细表,再用三菱编程软件(比较简单)根据磨床动作要求编写一份程序PLC梯形图就OK了,绝对符合要求

⑵ 求 M7120型平面磨床电气改造 毕业设计

M7120型平面磨床电气线路排除故障的技术要领
要求: 1、详细分析电路的工作原理。
2、根据假设的故障现象,详细分析每个故障的可能原因。
3、根据故障原因,你采用何种方法去排除故障,结果如何?
垂直进给有爬行(落刀)

产生原因1:拖板立柱导轨付润滑不良。
排除方法1:应经常保持润滑,每班一次。

产生原因2:塞铁或压板过紧或者滚轮压紧过量。
排除方法2:调整塞铁并检查塞铁与配件是否接触良好,一般要求应达到≥75%。压板予以修刮保持间隙最小,但移动无阻滞。合理调整滚轮压紧力。

产生原因3:丝杆螺母付间隙大。
排除方法3:调整滚动螺母垫圈,保持无间隙状态,若经常使用某一区域丝杆局部磨损严重应更换。

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磨头快速开升降失灵

产生原因:联锁开关接触不好,而失去作用。
排除方法:重新调整使联锁开关有良好接触。

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横向进给手动与机动失误

产生原因:横向进给手摇与机动转换的活塞锁紧螺钉防松措施不强,造成液动时脱不开齿条。
排除方法:齿轮轴端与活塞连接的端面螺钉(M6)籍弹簧垫圈固定,应予以紧固。

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横向进给采用断续进给量不均匀

产生原因:塞铁过紧塞铁大小头接触不好,导轨润滑不良。
排除方法:参见《本节:垂直进刀有爬行》。

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漏油

产生原因1:磨头润滑油由于进油与出油调节不良,使轴承腔内油量过多,在停止工作时,由于双联泵不工作,润滑油无法抽回时,通过单向阀,回油箱。如单向阀不起作用时将造成漏油。
排除方法1:若有溢漏可通过调节螺钉L5调整,单向阀应修复和调整,使钢球顶开灵活。

产生原因2:油封质量差。
排除方法2:更换。

产生原因3:主轴与体壳孔未控制同轴或油封法兰盖的孔与轴肩不同轴,造成油封单边容易磨损。
排除方法3:参见《外圆磨床砂轮架主轴滑动轴承付》。

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主轴轴承付发热,严重时产生抱轴

产生原因:参见《外圆磨砂轮架主轴滑动轴承付》。
排除方法:轴承间隙冷态为0.008-0.01mm,并注意封油盘(32A-110)的中φ4孔装配方向应向上,装错影响供油。

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磨头震动较大

产生原因1:主轴与转子动平衡差。
排除方法:主轴与转子一起重新动平衡,平衡精度应达到8μm。

产生原因2:砂轮静平衡差。
排除方法2:筒形砂轮在浇注硫磺时应注意保持同心。

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磨头主轴转动有不规则响声

产生原因1:磨头体壳三孔不同轴造成轴承弹夹圈擦碰。
排除方法1:应控制好同轴,若已产生这现象可将体壳上盖(31-101C)的轴肩外圆略车小,通过主轴迥转校正轴承孔同轴≤0.02mm,增加2只φ6定位销。

产生原因2:包扎于体壳内定子 线圈的黄腊布头太长。
排除方法2:可剪去多余部分。

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磨头主轴轴承易发热

产生原因1:轴承弹夹圈擦碰。
排除方法1:参见《磨头主轴转动有不规则响声》。

产生原因2:平面轴承D8214受负荷过大。
排除方法2:控制平面轴承承受合适负荷,一般1垫圈高于2垫套0.01mm即可。

⑶ m7120平面磨床工作原理

平面磨床主要用于磨削零件上的平面。
平面磨床与其他磨床不同的是工作台上安装有电磁吸盘或其他夹具,用作装夹零件。磨头沿滑板的水平导轨可作横向进给运动,这可由液压驱动或横向进给手轮操纵。滑板可沿立柱的导轨垂直移动,以调整磨头的高低位置及完成垂直进给运动,该运动也可操纵手轮实现。砂轮由装在磨头壳体内的电动机直接驱动旋转。
1.主运动 是磨头主轴上的砂轮的旋转运动。由功率为2.1/2.8KW的电动机直接带动。
2.进给运动:
(1)纵向进给运动 是工作台沿床身纵向导轨的直线往复运动,由液压传动系统来实现。
(2)横向进给运动 是磨头沿溜板的水平导轨所作的横向间歇进给,在工作台每一往返行程终了时完成。
(3)垂直进给运动 是溜板沿立柱的垂直导轨所作的移动。这一运动由手动完成,用以调整磨头的高低位置和控制磨削深度。

⑷ 平面磨床M7120机械传动和电气控制系统的设计

当然是钢铁工件的平面加工,平面度高,光洁度高。其他材料虎钳装夹方可加工。工作台是电磁铁。
属于液压机床 工作台的运动,和砂轮架的运动是液压驱动

⑸ M7120型平面磨床

垂直进给有爬行(落刀)

产生原因1:拖板立柱导轨付润滑不良。
排除方法1:应经常保持润滑,每班一次。

产生原因2:塞铁或压板过紧或者滚轮压紧过量。
排除方法2:调整塞铁并检查塞铁与配件是否接触良好,一般要求应达到≥75%。压板予以修刮保持间隙最小,但移动无阻滞。合理调整滚轮压紧力。

产生原因3:丝杆螺母付间隙大。
排除方法3:调整滚动螺母垫圈,保持无间隙状态,若经常使用某一区域丝杆局部磨损严重应更换。

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磨头快速开升降失灵

产生原因:联锁开关接触不好,而失去作用。
排除方法:重新调整使联锁开关有良好接触。

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横向进给手动与机动失误

产生原因:横向进给手摇与机动转换的活塞锁紧螺钉防松措施不强,造成液动时脱不开齿条。
排除方法:齿轮轴端与活塞连接的端面螺钉(M6)籍弹簧垫圈固定,应予以紧固。

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横向进给采用断续进给量不均匀

产生原因:塞铁过紧塞铁大小头接触不好,导轨润滑不良。
排除方法:参见《本节:垂直进刀有爬行》。

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漏油

产生原因1:磨头润滑油由于进油与出油调节不良,使轴承腔内油量过多,在停止工作时,由于双联泵不工作,润滑油无法抽回时,通过单向阀,回油箱。如单向阀不起作用时将造成漏油。
排除方法1:若有溢漏可通过调节螺钉L5调整,单向阀应修复和调整,使钢球顶开灵活。

产生原因2:油封质量差。
排除方法2:更换。

产生原因3:主轴与体壳孔未控制同轴或油封法兰盖的孔与轴肩不同轴,造成油封单边容易磨损。
排除方法3:参见《外圆磨床砂轮架主轴滑动轴承付》。

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主轴轴承付发热,严重时产生抱轴

产生原因:参见《外圆磨砂轮架主轴滑动轴承付》。
排除方法:轴承间隙冷态为0.008-0.01mm,并注意封油盘(32A-110)的中φ4孔装配方向应向上,装错影响供油。

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磨头震动较大

产生原因1:主轴与转子动平衡差。
排除方法:主轴与转子一起重新动平衡,平衡精度应达到8μm。

产生原因2:砂轮静平衡差。
排除方法2:筒形砂轮在浇注硫磺时应注意保持同心。

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磨头主轴转动有不规则响声

产生原因1:磨头体壳三孔不同轴造成轴承弹夹圈擦碰。
排除方法1:应控制好同轴,若已产生这现象可将体壳上盖(31-101C)的轴肩外圆略车小,通过主轴迥转校正轴承孔同轴≤0.02mm,增加2只φ6定位销。

产生原因2:包扎于体壳内定子 线圈的黄腊布头太长。
排除方法2:可剪去多余部分。

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磨头主轴轴承易发热

产生原因1:轴承弹夹圈擦碰。
排除方法1:参见《磨头主轴转动有不规则响声》。

产生原因2:平面轴承D8214受负荷过大。
排除方法2:控制平面轴承承受合适负荷,一般1垫圈高于2垫套0.01mm即可。

⑹ M7120平面磨床电气原理图和接线图

如图所示:


M7120型平面磨床的工作原理是,当电源380V正常通入磨床后,线路无故障时,欠压继电器动作,其常开触点KA闭合,为KM1、KM2接触器吸合做好准备。

当按下SB1按钮后,接触器KM1的线圈得电吸合,液压泵电动机开始运转,由于接触器KM1的吸合,自锁点自锁使M1电动机在松开按钮后继续运行,如工作完毕按下停止按钮,KM1失电释放,M1便停止运行。

(6)m7120平面磨床毕业设计扩展阅读:

激光打印机的研制,起源于施乐(Xerox)公司1948年生产的世界首台静电复印机。从此以后科学家们开始潜心研究激光技术和激光调制技术在打印机的应用。而说到激光打印机的诞生,不能不谈到被人们誉为“激光打印机之父”的盖瑞·斯塔克维。

1970年盖瑞·斯塔克伟泽调到帕罗阿图研究中心(PaloAltoResearchCenter简称PARC,即帕克)工作,1971年11月研制出了世界上第一台激光计算机打印机。1977年,施乐公司的9700型激光打印机投放市场,标志着印刷业一个划时代的开始。

刚开始的激光打印机的体积庞大,噪声大,预热需要很长时间而且打印的质量也不尽人意,能支付相当昂贵费用的企业也较少,但技术革新的速度很快,随着半导体激光器的发展、微机控制和激光打印机生产技术的日益成熟,成本不断降低,到了上个世纪90年代,生产和销售额突飞猛进,激光打印机也开始走向普及。